本文主要介紹電機軸承跑內(nèi)圈的案例,非常實用的經(jīng)驗總結(jié),
希望對你的工作和學(xué)習(xí)有所幫助。
一、概述
某廠為2×360MW燃煤發(fā)電機組,每臺鍋爐配2臺排粉風(fēng)機,風(fēng)機型號為2246 B/1201,采用單吸、雙側(cè)落地式軸承座支撐離心式風(fēng)機。轉(zhuǎn)軸上裝有前后2組滾子軸承,軸承型號為Nu 22232CC/W33/C3,軸承采用甩油環(huán)甩油潤滑,在軸承座內(nèi)設(shè)有單獨水路通道供冷卻水對軸承室冷卻。
為防止風(fēng)機靜止時反轉(zhuǎn),在自由端裝有逆止器,葉輪由8個后彎葉片焊接組成,風(fēng)機總重16350kg。排粉風(fēng)機配套電機功率為630kW,額定電壓為6.6kV,水平布置,鼠籠式電機,電機兩端采用端蓋式軸承座支撐,驅(qū)動端軸承型號為NU234,非驅(qū)動端軸承型號為6332。
二、振動特征
大修后,該風(fēng)機水平、垂直、軸向方向的軸承振動均正常,但隨著運行時間的增長,其軸承振動開始不斷增大,特別是電機聯(lián)軸器側(cè)軸承軸向振動增加為明顯。排粉風(fēng)機振動測點示意圖見圖1。
H1、H2、H3、H4——水平測點;V1、V2、V3、V4——垂直測點;A1、A2、A3、A4——軸向測點
圖1 排粉風(fēng)機振動測點示意圖
其風(fēng)機電機振動數(shù)據(jù)記錄見下表1
表1 風(fēng)機電機振動數(shù)據(jù) mm/s
旋轉(zhuǎn)機械常用的振動烈度評定標(biāo)準(zhǔn)IS03945見表2。
表2 ISO2372 剛性安裝的大型機械振動標(biāo)準(zhǔn) mm/s
對電機臨時檢查發(fā)現(xiàn)電機轉(zhuǎn)子有2根鼠籠導(dǎo)流條與壓環(huán)連接處存在裂紋,因此用備用電機替換現(xiàn)場運行的電機,更換后的振動數(shù)據(jù)見表3。
表3 2008年4月11日電機更換前后的振動數(shù)據(jù) mm/s
從表3可看出,振動雖有減小,但并不理想。通過調(diào)整風(fēng)機出口擋板開度對電機進行變載荷試驗,及在電機滿載時測量電機斷電前后瞬間、軸承振動變化情況,測試結(jié)果顯示,電機負(fù)載變化和電機斷電瞬間前后,其軸承振動變化不明顯。在風(fēng)機后續(xù)運行中發(fā)現(xiàn),風(fēng)機在啟動瞬間,轉(zhuǎn)子剛轉(zhuǎn)動時,其2號、3號軸承軸向振動非常大,有時達到19-21mm/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過風(fēng)機振動跳停設(shè)定值(11.00mm/s),但啟動運行到全速后,其軸承軸向振動又會有所回落。從風(fēng)機電機運行情況和振動歷史數(shù)據(jù)分析,風(fēng)機主要振動特征表現(xiàn)為:
軸承振動隨著運行時間的增長表現(xiàn)為明顯增大趨勢,風(fēng)機在后期運行中,還伴隨有啟動瞬間軸承軸向振動非常大的情況。
4個軸承軸向振動均比水平、垂直方向的振動大,軸承振動發(fā)生在電機3號軸承。
每次啟停,振動再現(xiàn)性差,振動數(shù)據(jù)值存在明顯變化;正常運行時,在不同時間段測到的振動值不同,1號軸承軸向振動在1.8~3.6 mm/s之間波動,2號軸承軸向振動在3.7~5.8 mnds之間波動,3號軸承軸向振動在5.0~10 mm/s之間波動,4號軸承軸向振動在4.8~7.2 mm/s之間波動。
更換新電機后,軸承振動無明顯好轉(zhuǎn),新電機空轉(zhuǎn),電機軸承振動正常,值為0.49 mm/s,且載荷變化及電機線圈溫度變化對振動影響不明顯。因此可確定風(fēng)機電機軸承振動大的根本原因是風(fēng)機故障。
三、振動頻譜特征
啟動瞬間的振動頻譜無法測量,因此僅對全速狀態(tài)下的軸承振動進行頻譜測量,1號、2號、3號、4號軸承軸向振動頻譜分別見圖2(a)、圖2(b)、圖2(c)、圖2(d)。從振動頻譜分析,振動頻譜特征除包含基頻(16.5 Hz)分量外,其他諧波頻率成份明顯較豐富,電機4號軸承軸向基頻振動振幅比諧波頻率振幅大,其余3個軸承軸向振動振幅在諧波頻率分量上也大。
(a) 1號軸承軸向振動頻譜圖;(b) 2號軸承軸向振動頻譜圖
(c) 3號軸承軸向振動頻譜圖;(d) 4號軸承軸向振動頻譜圖
四、振動原因分析
從圖2可看出,振動諧波頻率成份較豐富,而振動主要在軸向較大,采用正向推理方法可知,引起風(fēng)機此類振動頻譜特征的主要故障有:軸承不對中;轉(zhuǎn)子彎曲;支承系統(tǒng)軸向支撐剛度;支承系統(tǒng)存在軸向共振;軸承松動及軸承部件配合不良。下面結(jié)合風(fēng)機電機運行情況,對上述涉及的故障采用逐步排除法,查找振動的根本原因。
1. 不對中故障
不對中故障引起的振動主要有4個特點:
振動振幅較穩(wěn)定;
靠近聯(lián)軸器的2個軸承振動振幅較大;
不對中故障的特征頻率為2倍頻較高,常伴有基頻及其他諧波頻率成份;
振動隨轉(zhuǎn)速、負(fù)荷變化明顯。振動方向上平行不對中主要以軸向為主,角度不對中和綜合不對中時徑向、軸向均較大。
排粉風(fēng)機通過彈性柱銷聯(lián)軸器與電機相連,由表1可知,靠近聯(lián)軸器的2號、3號軸承軸向振動,由圖2進一步分析可知,2號軸承軸向振動振幅在7X諧波頻率上,占通頻振幅61%;3號軸承軸向振動振幅在5X諧波頻率上,占通頻振幅74.5%,而2號、3號軸承的2倍頻分別僅占通頻振幅27%和5%。同時負(fù)載對振動影響不大,基本可以排除不對中故障。對中心的復(fù)查中,其平行不對中、角度不對中的數(shù)值都小于標(biāo)準(zhǔn)要求的0.08 mm及0.05 mm。因此,風(fēng)機的振動并非由軸承的不對中引起。
2. 轉(zhuǎn)子彎曲故障
轉(zhuǎn)子彎曲在支承轉(zhuǎn)子的2個軸承上產(chǎn)生明顯的徑向基頻振動。軸彎曲會使軸兩端產(chǎn)生錐形運動,在軸向產(chǎn)生較大的基頻振動,并伴隨有2倍頻及其他高次諧波。該風(fēng)機振動明顯的特征是軸向振動較大,從圖2(a)、(b)可知,1號、2號軸承分別在5X,7X諧波頻率振幅上,在基頻上的振動振幅并不大,分別占通頻振幅的35%和10%。因此,風(fēng)機轉(zhuǎn)子彎曲故障也可被排除。
3. 支承系統(tǒng)軸向支撐剛度故障
當(dāng)軸頸軸承力中心在軸向不發(fā)生變化時,軸向振幅與軸承座高寬比、激振力和軸承座軸向兩端支撐剛度差成正比。轉(zhuǎn)子的支撐系統(tǒng)各部件之間如存在連接的緊密程度不夠,或存在支承結(jié)構(gòu)構(gòu)件本身質(zhì)量較差、強度不足(支撐腳高度不同及軸承座裂紋故障等)時,將引起支撐系統(tǒng)的支撐動剛度不穩(wěn)定或在軸向支撐系統(tǒng)的支撐動剛度存在較大差異,在轉(zhuǎn)子激振力的作用力下,軸承座前后振幅值存在差異,即使軸頸承受力中心在軸向不發(fā)生變化的情況下,軸承座軸向也會產(chǎn)生分量。
其振動頻譜特征包含基頻分量外,還存在相當(dāng)多的2倍頻分量,有時也能激發(fā)3倍頻振動分量,或伴隨著4、5甚至6倍轉(zhuǎn)速頻率的高階次諧波頻率的振動。通過現(xiàn)場檢測可知,風(fēng)機基礎(chǔ)及臺板振動小于1mm/s基礎(chǔ)與軸承座、軸承座墊鐵與基礎(chǔ)臺扳接觸面的連接部件的差別振動僅為2—3um??纱_認(rèn)動態(tài)下軸承座各連接部件之閘的連接緊密程度良好。發(fā)生故障的排粉風(fēng)機過去一直運行正常,對軸承座檢查也未發(fā)現(xiàn)裂紋。因此,可排除風(fēng)機支撐系統(tǒng)設(shè)計或結(jié)構(gòu)構(gòu)件本身質(zhì)較燕及軸承座存在裂紋而存在支撐剛度問題。
4. 支承系統(tǒng)存在軸向共振故障
當(dāng)軸承座軸向自振頻率與轉(zhuǎn)子工作頻率率接近或成整數(shù)倍時,軸承產(chǎn)生軸向共振絕大部分軸承座軸向共振是以2倍頻頻率形式出現(xiàn)。一些軸向剛度特別差的軸承座會發(fā)生基頻軸向共振。從現(xiàn)場測試結(jié)果來看,該風(fēng)機振動明顯的特征是在5x、7X諧波頻率振幅I。此外有資料指出,當(dāng)軸承頂部振幅與基礎(chǔ)振幅之比小于1.5—2.0時,襲明支承系統(tǒng)存在共振,而現(xiàn)場排粉風(fēng)機軸承頂部振幅與基礎(chǔ)振幅之比遠(yuǎn)大于5,因此也可排除支承系統(tǒng)存在軸向共振。
5. 軸承松動及軸承部件配合不良故障
該風(fēng)機采用雙列球而滾予軸承,滾動軸承松動故障包括軸承內(nèi)圈與軸領(lǐng)之同產(chǎn)生的松動、軸承外圈與箱體孔之間產(chǎn)生的松動或同時存在軸承內(nèi)外圈松動和過大的軸承內(nèi)部游隙。軸承部件配合不良包括聞軸頸或軸肩臺加丁不良(晃度、橢園度等超標(biāo))、軸頸彎曲、軸承安裝傾斜、軸承內(nèi)圈裝配后造成與軸心線不重臺、滾動軸承的固定圓螺母松動等造成配合不良。
其振動特征為:松動部件對來自轉(zhuǎn)于動態(tài)力的非線性響應(yīng),頻i昔也顯示出出非線性的特征,通頻比基頓數(shù)值大許多,頻譜除基頻外,遷有很太的諧波分,特別是出現(xiàn)3~10倍頻,有時還有可能出現(xiàn)20倍頻成分,嚴(yán)重的松動還會產(chǎn)生分次諧波分;振動不穩(wěn)定,工作轉(zhuǎn)速達到某一閥值時,振幅突然增大或減小,振動方向以松動方向為。
由圖2看出,風(fēng)機振動頻譜的通頻比基額數(shù)值大許多,在1號軸承軸向振動的5倍頻振動幅值分量占通頻幅值的51%;2號軸承軸向振動幅值分量占通頻幅值的61%,諧波頻率成分明顯較大。顯然滾動軸承松動故障不能被排除。在解體檢修中,發(fā)現(xiàn)2號軸承內(nèi)圈出現(xiàn)松動并存在過跑內(nèi)圈,與之配合處的軸頸出現(xiàn)不均勻磨出,造成2號軸頸中間軸徑大、兩側(cè)軸徑小,同時軸頸內(nèi)側(cè)軸凸肩也被磨去了1mm左右,風(fēng)機2號軸頸及測點位置見圖3,其測量數(shù)據(jù)見表4。
由此可確定,引起風(fēng)機軸向振動故障的主要原因是風(fēng)機在運行中2號軸承的軸承內(nèi)圈與軸頸配合出現(xiàn)松動,軸承內(nèi)圈與軸頸存在相對運動,造成軸頸和軸凸肩都同時存在磨損(軸頸內(nèi)側(cè)軸凸肩磨損為為嚴(yán)重)。振動隨著運行時問的延長,軸承內(nèi)圈與軸徑磨損增大,這也是造成風(fēng)機啟動瞬間軸向振動嚴(yán)重超標(biāo)的主要原因。
圖3 風(fēng)機2號軸頸及測點位置
表4 風(fēng)機2號軸頸測量數(shù)據(jù)
五、處理方案及結(jié)果
由于工期較緊,對排粉風(fēng)機轉(zhuǎn)軸、軸承進行了整體更換。復(fù)裝后試轉(zhuǎn)排粉風(fēng)機,各軸承振動數(shù)據(jù)見表5,從表5數(shù)據(jù)可看各軸承振動均已達標(biāo)。
表5 檢修后排粉風(fēng)機振動值
六、建議
從這次處理振動過程中可知,由于電機采用端蓋式支撐軸承座,與風(fēng)機落地式軸承相比,其剛度相對較小。風(fēng)機出現(xiàn)故障時,電機振動明顯比風(fēng)機振動大。這種現(xiàn)象往往容易誤導(dǎo)檢修,建議在以后處理類似振動故障時,對端蓋式支撐軸承座剛度相對低的問題以高度重視。
運行中的軸承如內(nèi)圈與軸頸的緊力變小或消失,使軸承跑內(nèi)圈帶來部件磨損,造成風(fēng)機軸承內(nèi)圈與軸顫配合發(fā)生明顯松動時,建議在檢修中不要過分打磨軸徑,以防止改變軸承內(nèi)群與軸頸的配臺。
在風(fēng)機啟動前以及運行中,應(yīng)注意檢查軸承冷卻水系統(tǒng)和油系統(tǒng)是否正常。通常轉(zhuǎn)子的熱容遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于軸承熱容,當(dāng)冷卻水系統(tǒng)及油系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,很容易造成軸承溫升過快,軸頸與軸承溫差過大.使軸承內(nèi)圈與軸頸峨力消失造成跑內(nèi)圈。
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